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建立声波除尘器最佳工况点

文章出处:江苏凤谷节能科技有限公司 www.fg-furnace.com责任编辑:江苏凤谷节能科技有限公司 www.fg-furnace.com人气:-发表时间:2017-11-02 09:05【

调整电场运行参数,建立电除尘器最佳工况点,达到节能与排放双优电除尘器改造完工后,在试运行中,为了保证烟尘排放达标,采取了电场高参数运行,电场的电流极限在80%以上运行,但根据脱硫入口CEMS表返回的数据来看,高电场参数并没有带来最低的排放效果。同时,由于电场运行电流大,能耗也逐渐提高。为了找到除尘效率与节能的最佳结合点,我们进行了大量的试验。首先,收集了锅炉各个负荷点下,不同的电流极限时脱硫入口原烟气烟尘、脱硫出口净烟气烟尘以及烟囱净烟气烟尘数据,以锅炉负荷600MW时电场参数与烟尘排放数据为例,见“表3-1”:

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如“表3-1”所示,电场运行二次电压30耀40KV,二次电流260耀400 mA时,电除尘器出口烟尘排放最低,能耗最小。为了验证试验数据的准确性,我们将电场的运行二次压统一调整为35KV,二次电流300mA,顺利通过了本省环境监测中心站对公司除尘器改造项目的验收测试,三台电除尘器出口烟尘浓度实测值全部在12mg/Nm3 以下,较优化运行前降低16.5mg/Nm3,按烟气量1800000 Nm3/h计算,每天可减少烟尘排放712Kg,详细测试数据见“表2”:

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因电场参数较之前有明显的降低,故而耗电率大幅下降,“表3-3”为电除尘器改造前、后电量数据对比:表3-3 优化运行前、后电除尘器耗电率对比根据“表3-3”所述,在电除尘器进行高频改造并优化运行后,平均日耗电量减少10487 KW·h,电除尘厂用电率下降45%。4优化运行效益分析该厂#1机组使用江苏凤谷节能科技的声波除尘器自2014 年6 月改造完工,至10 月份,共优化运行952h,节电415700KW·h,减少烟尘排放总量28242Kg;#2 机组电除尘器自2013 年7 月改造完工,2014 年1 月至10 月份,优化运行2157h, 节电792700 KW·h,减少烟尘排放总量63991Kg;#3机组电除尘器自2014年5月改造完工,至10 月份,优化运行3575h,节电1810000KW·h,减少烟尘排放总量103058Kg。按照机组年平均利用小时5000h计算,单机每年可降低除尘厂用电量2180000 KW·h,减少粉尘排放148T,大大减轻了对环境的污染,取得了良好的经济效益与社会效益。

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最后的结论是电除尘器经高频电源改造后,通过二次优化运行,成功选取了最佳运行工况点,有效地提高了电除尘器的运行效率,降低出口烟尘排放,做到节能与环保双达标。